热力除氧器是的一种新型热力式除氧器,被列为电力部重点推广产品。热力除氧器即用加热蒸汽来除氧,我们知道根据水中气体的溶解特性,要想将水中任何一种气体除去时,只要将水面上存在的该气体除去即可,因此希望排除水中的各种气体,水面上只有水蒸汽而无其它气体。
热力除氧器就是将水加热至沸点,使氧的溶解度减小而逸出,再将水面上产生的氧气排除,使充满蒸汽,如此使水中氧气不断逸出,而保证给水含氧量达到给水质量标准要求。
热力除氧器:为了保证水面上只有水蒸汽存在,必须将水加热至沸腾温度(工作温度:tg = 104±1.5℃,在稍高于大器压力即1.02大气压力下进行)。而今天要介绍的是各大车间中热力除氧器中升温产生的影响。
热电车间:
1、随着气温升高,压缩一入总管水冷器、合成气压缩机油冷器换热后送至脱盐水站,反渗透进口水温由18℃升高到23℃,反渗透产水量增加,出水电导率升高到约11µs/cm,混床运行周期缩短。
2、锅炉岗位工艺给水泵、锅炉给水泵投用蒸汽驱动后,泵房内气温高,电机、轴承温度升高,车间安排加强通风,必要的地方使用风机进行降温。
造气车间:
1、气温升高,造成造气炉进炉风量小,流速慢,尽量开大风机出口阀,调整风量。
2、造气炉供气不足,气量减小,调整循环时间,由原来130秒改为128秒,上、下吹时间各减1秒,带吹风延时4秒来控制炉温。
3、受环境温度升高影响,半脱进口煤气温度偏高,半脱循环水温度也随之偏高,造成煤气降温效果不好,
4、半脱溶液温度受环境温度影响容易偏高,造成副反应加剧。
5、车间各电机温度、轴承温度易升高,现场加强了巡检,及时用风机来控制。
压缩车间:
1、温度升高,原料气压缩机打气量降低,生产负荷由原来的五机欠1000-2000量加至现在的五机满量,但系统压力未增长,合成氨产量也未增加。
2、原料气压缩机的油水排放量随着气温升高有所增加,半水煤气中的含水量也随之增高,导致带入后工段的油水增多。
合成车间:
1、变脱岗位再生温度上涨约2℃,由41℃涨至43℃,目前靠调整变脱进口温度进行控制。
2、脱碳岗位油温升高约5℃,由20℃涨至25℃,油温升高造成油压有所降低,目前通过调整油泵出口溢流阀来调节油压。
3、精脱岗位出口温度上涨约4℃,由23.5℃涨至27.5℃,造成精脱气中水分含量升高,影响了脱碳吸附塔中氧化铝瓷球和硅胶的使用寿命。
4、氨合成岗位第二水冷器出口温度上涨约2℃,由8℃涨至10℃,增加了冰机的负荷。
5、双甲岗位水冷器出口上涨约4℃,由23℃涨至27℃;第二水冷器出口上涨约3℃,由30℃涨至33℃,增加了冰机的负荷。
6、合成气压缩机岗位一段入口温度由11℃涨至12.5℃,影响了汽轮机的做功,转速提高了约60-70转,但循环段出口压力却有所下降,造成合成系统压力下降,影响了氨产量。
7、合成循环水出水温度由26℃涨至30℃,回水温度由32℃涨至36℃,现循环水泵出口阀及上塔水阀已全开,风机全开。
8、气温升高,冰机负荷增加,由原来的四台冰机欠70%负荷增加至四台冰机满负荷(开五台蒸发冷);若开7台蒸发冷,则冰机可以四台冰机欠30%负荷运行。
尿素车间:
1、气温升高溴化锂机组加至满量,尿素循环水热负荷增加,循环水上水温度升高到31℃,CO2压缩机各段出口温度升高,低调水主线已全开(过水冷器),影响到低压系统的冷凝吸收效果。
2、溴化锂机组加至满量,高调水全部进溴化锂机组,循环水进口阀门全开,机组冷凝温度高,溴化锂冷水出口温度升高至9.2℃。
3、气温升高,一段蒸发器用蒸汽量大幅度减少,蒸发使用0.8MPa中压蒸汽抽真空,低压蒸汽大部分送
热力除氧器。