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旋膜式除氧器在运行中存在的问题及改进措施

旋膜式除氧器在运行中存在的问题及改进措施

 

      旋膜式除氧器是现阶段供热系统正常运行的关键性设备之一,如果其在运行中出现相关的故障,整个供热系统将会面临有较
为严重的氧腐蚀威胁,直接影响到供热系统稳定的运行。从我公司使用的GY-10型旋膜式除氧器运行状体分析入手,分析了GY-10
型旋膜式除氧器工作的原理,GY-10型
旋膜式除氧器故障原因,并提出了GY-10型旋膜式除氧器的改进措施。

1、GY-10型旋膜式除氧器运行状态
      分析
我公司使用的GY-10型
旋膜式除氧器为热力旋膜式除氧器的一种,整
体的设计结构较为紧凑,可以实现滑压运行,操作过程较为
简单,运行的成本较为低廉,总体的除氧的效果较好,但是
随着近些年煤化工的产业的不断发展,旋膜式除氧器使用频率及使
用负荷的不断增加,其现阶段的除氧水的所含的氧浓度的含
量一直不能够达到除氧的要求,
旋膜式除氧器出口处的氧质量浓度一直较高,同时在其运行的过程中存在较为明显的震动。通
过对旋膜式除氧器工作的所处温度的调整,同时将先前的除氧液添
加量增大到初的两到四倍,旋膜式除氧器出口处氧质量浓度从先
前的148ug/L,降低到现阶段的68ug/L,再之后并没有较
为显著的效果。在2014年9月,供热系统工作人员将除氧
器打开发现其内部的初级除氧区域内有8根蒸汽管断裂,剩
下的2根也出现了不同程度的裂紋,经过一个月紧张的修理
之后,
旋膜式除氧器出口处的浓度降低到25ug/L,但是到运行的
2015年2月时,
旋膜式除氧器出口处的氧质量分数又增加到75μ
g/L,同时
旋膜式除氧器的震动情况也明显增加,供热系统工作人
员怀疑为旋膜式除氧器内蒸汽管再次脱落造成的。

2、GY-10型旋膜式除氧器工作原理分析

      GY-10型旋膜式除氧器工作的过程中分为初级除氧与深层除氧
两个阶段。

2.1GY-10型旋膜式除氧器初级除氧的过程

      将凝结水与温度较低的脱盐水充分混合之后,采用喷射
的方式进入到
旋膜式除氧器当中,喷射水滴进入之后马上与旋膜式除氧器
末端的饱和蒸汽进行全面的换热,将其加热到与旋膜式除氧器工作
温度相适宜的水平。然后不凝结的水汽与氧气通过细水薄层
后直接的排到大气当中。

2.2GY-10型旋膜式除氧器深层除氧的过程

      在初级除氧的过程中,由于水在旋膜式除氧器内喷雾箱中停留
时间不到一秒中,因此要想达到百分之百的除氧效果是不可
能的。因此,在GY-10型旋膜式除氧器内需安装蒸汽管,饱和蒸汽
通过水面下的蒸气鼓泡管被均匀地分配到旋膜式除氧器内的各个
区域。大部分蒸汽凝结成水,少量的蒸汽穿越水箱水层后,
到达旋膜式除氧器水面上方的气相区。通过整个过程的处理之后,
其内部的大部分的氧气进入到大气当中,从而达到了预期设
计的除氧的效果。终在旋膜式除氧器出水口得到的氧质量分数该
为≤10ug/L。

3、GY-10型旋膜式除氧器故障原因分析

3.1旋膜式除氧器蒸汽管的断裂
     
GY-10型旋膜式除氧器在实际运行过程中,其进入水的温度在
75C左右,这比设计预定的进水温度相差有15C,进水的温
度整体较低,这就导致在进行加热时需要的蒸汽量增大,蒸
汽管上部的蒸汽流速已经超过了75m/s,这就导致了旋膜式除氧器
的震动。同时,该旋膜式除氧器内蒸汽管中小孔为单向布置,这就
导致当蒸汽喷出之后,产生的反冲力为单向的反冲力,导致
蒸汽管长时间的处于单向的受力状态,非常容易引发蒸汽管
断裂情况出现,当蒸汽管断裂之后,导致旋膜式除氧器初级的除氧
效果变差,降低了整个
旋膜式除氧器的除氧的性能。

3.2旋膜式除氧器的实际进水温度低于设计进水温度

      该旋膜式除氧器的设计进水温度为90C,由于变换系统废热锅
炉的换热效率设计余量比较大出废热锅炉的工艺气温度为149C,低于旋膜式除氧器设计的工作温度值(156C)。旋膜式除氧器内变
换系统内整体的热负荷发生迁移,这就会造成旋膜式除氧器的后工
作阶段出现脱盐水加热温度较低的情况。若进旋膜式除氧器脱盐水
温度降低,不仅旋膜式除氧器初级除氧区除氧效率下降,而且脱盐
水温度来不及升高至要求指标就进入深度除氧区会增大深
度除氧区负荷,同时造成蒸汽管振动增大。

3.3旋膜式除氧器的排气与进料的配管

      在原旋膜式除氧器中产生的蒸汽冷凝液均收集在旋膜式除氧器内收
集罐中,这就影响到蒸汽进入到旋膜式除氧器的空间大小,直接的
影响到旋膜式除氧器的除氧的效果。

4GY-10型旋膜式除氧器改造措施分析

      (1)对现阶段的旋膜式除氧器的现有除氧的能力进行全面的
核算,在2015年的3月对旋膜式除氧器的蒸汽管进行了全部的更
换,同时将更换的旋膜式除氧器的开孔单项布置改变为三向布置,
提升
旋膜式除氧器的工作的稳定性。当更换了旋膜式除氧器蒸汽管之后,
所含的氧质量浓度降低到42ug/L,仍没有得到设计的标准。

      (2)在2015年的4月,对旋膜式除氧器的进水阀与出水管道
之间增加了两根直径φ152mm旁路管道,将旋膜式除氧器的进入温
度增加到88C到90C之间,在这个过程中增强对旋膜式除氧器内
微氧含量的检测,改造过程与2015年4月底完成,投入使
用之后,在旋膜式除氧器的出口处检测到的氧质量浓度为12μg/L,
基本.上达到了
旋膜式除氧器运行的要求。

      (3)对于旋膜式除氧器内原蒸汽管冷凝液影响旋膜式除氧器除氧效
果的情况。技术人员将
旋膜式除氧器的配液管道与锅炉的蒸汽管道
相结合,防止蒸汽在旋膜式除氧器内排气管中发生凝结,从而阻碍
旋膜式除氧器排气的效果。

      (4)将旋膜式除氧器的工作温度调整105C,除氧的压力增加
到0.02Mpa,同时将
旋膜式除氧器的水进行封堵,增强对旋膜式除氧器的
操作管理工作,严格的实现对
旋膜式除氧器降温速度、升温速度控制,
减少温度或大或小变化给整个旋膜式除氧器除氧效果带来的影响。

5旋膜式除氧器改造效果
      分析
当经过,上述的改造之后,
旋膜式除氧器出口处氧质量浓度的为
10ug/L左右,原先的除氧药液的添加量从先前的0.02t下
降到现阶段的1t以下,实现了全面的消除除氣器运行过程
隐患的消除,更好的保证了供热系统中供热的蒸汽品质,为
供热系统的正常运行创下良好的条件。

     
通过以上分析,
旋膜式除氧器在运行过程中,受到的影响因素
是较多的,这些因素非常容易导致旋膜式除氧器工作的不正常,导
旋膜式除氧器出口处氧浓度增加,因此,在实际工作中技术人员
应当对旋膜式除氧器的工作原理与工作状态进行全面的分析,采取
针对性的措施,保证
旋膜式除氧器正常工作,更好的保证供热系统
工作的效率。

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